第941章 这事儿我熟啊 (第2/2页)
高振东点点头又摇摇头:“对于你们当前的条件来说,这个炭块没有什么问题,生产是要根据环境条件来决定的,一味的追求更高并不是好事,实际工作往往是受限的。不过如果你们条件好了,我建议是使用石墨化阴极炭块,从机械性能、导电、导热来说,这种阴极炭块都要优于无烟煤,虽然磨蚀速度略高一些,但是综合性能却是更好的。”
石墨化的炭块,某种程度上可以说是专门进行调优的结果,其机械性能、导电导热,肯定是比无烟煤炭块要好,要不然东北碳研院也不会存在,毕竟石墨这个东西,并不是只用于航空航天。
高振东拉硅单晶,也同样要用到这东西。
“啊,好的,我明白了,谢谢高总。”高振东没有一口武断的说现在的无烟煤炭块就不能用,这在他们看来是非常务实的,充分考虑到了现有的条件。但是高振东提出的这个新方向,对他们启发非常大。
炭就是炭,没想到还有那么多弯弯绕绕。
“至于槽龄,你们可以考虑研究采用碳-氮化硅侧壁内衬,加上底部防渗内衬,应该能够对槽龄有改观,但是还是那句话,要根据条件,一步一步走。”
高振东这才终于说到了他们最关心的东西。
“至于电,我第一个建议是降低你们的电解电压,能降低1mV算1mV。”
与一般人第一感觉完全相反,电解铝的电压是非常低的,这么说吧,理论上可以手摸电门,只有4V不到,每降低1mV,都能提升电流效率,而电流效率是影响电耗的重要因素。
“降低电压?那电流不是就不够了?”
这就是一个矛盾,电压低了,电流就小了。
“降低电解质中氧化铝浓度,可以降低电解质的电阻,但是不要降得太低,太低的话电阻就又上去了,而且会增加阳极效应,降低电流效率。这个你们可以试验,我建议是在3%~4%之间。”高振东笑道。
同志们不知道高振东哪儿来的这个数字,可能是人家早有研究吧。
实际上电解铝里的氧化铝浓度和电阻的关系,非常有意思,从8%开始到大约4%,是一路降低,但是当浓度低过4%时,电阻会反过来上升。
“这样啊,明白了,我们回头一一试验一下。”
“除了低压之外,建议是低温。”
“低温?低温不会降低电解反应的剧烈程度吗?”
高振东摇摇头:“不会,电解过程中产品的生成,理论上只和电子的转移数量有关。至于低温能降低电耗,原因很简单,你想维持越高的反应温度,那电解槽向空气中散射的热量就越高,这个道理我想大家都很明白吧?”
“啊?这么简单?”
“好像是这么个道理。”
“大道至简,大道至简啊。”
高振东补充道:“我估算过,每降10度,电流效率能提高1%~2%,这是一个非常可观的数字,当然,也不能太低,理论上只要温度高于铝的熔点200摄氏度就能正常生产,但是我们都知道,理论是要联系实践的,再结合温度控制需要一点过热度来完成控制过程,所以我的建议是你们可以试试电解温度控制在925摄氏度~935摄氏度之间,同时加强电解槽的保温措施,还能进一步降低电耗。”
虽然不知道高振东这么多数据,在他都不搞电解铝的情况下是怎么来的,但是同志们已经顾不得那个了,如果真的是按照高总工说的,那么3%的电流效率提升是很可能达到的,而且并不需要花费太多的代价。
可别小看这一点点提升,电解铝理论能耗是6320度电/吨,实际上更是远超这个数字。
“高总工,还有么?”
高振东想了想,笑道:“我给你们总结一句话吧,‘低温、低分子比、低氧化铝浓度、低效应系数、较高的极距’。当然,这里面每一个‘高低’,你们都要注意过犹不及的问题。”
“四低一高,明白了,我们就向着这个方向去调整工艺,看看能节约多少电下来。”
高振东道:“不过有一个东西,你们是要先展开研究,否则你们的低温是不大搞得起来的。”
“高总,什么东西?”
“电解质,电解质体系你们要换一下,就好像ESR的电渣重熔的渣系一样,这东西不好好弄一下,这个事情做不好。”